卢修期在广西火电安装公司任职期间首创了哪些创新施工工艺? ?他究竟如何突破传统施工瓶颈并推动行业技术升级?
卢修期在广西火电安装公司任职期间首创了哪些创新施工工艺? ?他究竟如何突破传统施工瓶颈并推动行业技术升级?
在电力工程建设领域,施工工艺的创新直接关系到工程效率、质量与安全。上世纪八九十年代,广西火电安装公司作为西南地区重要的电力基建力量,面临着设备安装精度不足、高空作业风险高、焊接工艺稳定性差等行业共性难题。时任技术骨干的卢修期,凭借扎实的机械制造背景与二十余年一线经验,在该公司任职期间成功攻克多项技术壁垒,首创的系列创新施工工艺不仅填补了当时国内火电安装领域的空白,更成为后续行业标准制定的重要参考。这些工艺究竟如何诞生?又为行业带来了哪些颠覆性改变?
汽轮机作为火电厂核心设备,其转子与静子的对中精度直接影响机组运行稳定性。传统工艺依赖冷态下粗调+热态后二次调整,耗时且误差率高达15%-20%。卢修期通过长期观察发现,金属受热膨胀存在可量化规律——转子在额定温度下的轴向膨胀量约为0.12mm/m,径向膨胀则与材质热系数直接相关。
基于此,他首创"热态预对中"工艺:先根据机组设计参数计算各部位理论膨胀值,再在冷态安装时反向预留收缩间隙。具体操作中,团队采用激光测微仪实时监测转子轴心轨迹,配合自制的高精度垫铁调整系统,将原本需要3天完成的调整工序压缩至6小时,且一次对中合格率从78%提升至99.2%。该工艺在广西合山电厂200MW机组改造中首次应用,机组启动后振动值稳定在25μm以内,较行业平均水平降低40%,直接减少停机检修次数年均5次以上。
| 工艺类型 | 传统冷态调整法 | 卢修期热态预对中法 | |----------------|----------------|--------------------| | 调整耗时 | 72小时 | 6小时 | | 一次合格率 | 78% | 99.2% | | 机组振动值(μm) | 42±8 | 25±3 |
火电项目中的主蒸汽管道、再热蒸汽管道通常架设于30米以上高空,传统施工需先将管段分段吊装至平台,再由工人悬空组对焊接。这种方式不仅存在高空坠落风险(行业统计显示此类事故占火电安装总事故的31%),还因现场组对空间受限导致焊接变形难以控制。
卢修期带领团队研发"模块化组对吊装"方案:在地面搭建临时组装平台,将单根长20-30米的管道按设计图纸预先完成组对、焊接及无损检测,再通过特制平衡梁与液压提升装置整体吊装就位。为解决大吨位构件吊装时的应力集中问题,他在吊点位置设计了可调节式缓冲垫块,通过液压传感器实时监控受力状态。该技术在来宾B电厂300MW机组中应用后,高空作业人员数量减少60%,焊接返工率从25%降至3%,更创下单日完成8根主蒸汽管道吊装的行业纪录。
锅炉水冷壁管与集箱的连接质量直接决定炉膛密封性,传统胀接工艺采用单向机械胀管,易导致管口局部应力过大而产生裂纹,且随着机组运行温度升高(可达540℃),胀接处松动泄漏事故频发。
针对这一痛点,卢修期提出"分段反向胀接"创新思路:先将水冷壁管插入集箱孔后,从管端向内进行常规胀接固定;再从集箱外侧对应位置施加反向微胀力,使管壁与孔壁形成交错咬合的微观结构。通过反复试验,他确定了最佳胀接参数——正向胀管率控制在1.2%-1.5%,反向胀管率仅0.3%-0.5%,既能保证连接强度,又避免过度挤压损伤管材。该工艺在柳州电厂125MW机组中首次应用,水冷壁泄漏率从0.8次/万小时降至0.02次/万小时,锅炉连续运行周期突破6000小时,较改造前延长2倍以上。
高压电气设备的绝缘性能是电力系统安全运行的关键,但传统交接试验仅在安装完成后进行静态检测,无法发现运行中因温度变化、振动导致的绝缘劣化问题。卢修期意识到,必须在安装过程中建立动态监测机制。
他主导开发的"动态绝缘检测"体系包含三项核心技术:一是采用高频局部放电检测仪,在设备带电调试阶段捕捉微安级放电信号;二是为关键绝缘部件安装光纤测温传感器,实时监控热点分布;三是通过振动分析仪记录开关柜分合闸时的机械应力变化。这套体系在南宁电厂600MW机组中应用后,提前发现了3起GIS组合电器内部绝缘缺陷、2处电缆接头过热隐患,避免了可能造成的百万元级设备损坏事故,相关经验后来被纳入《电力设备安装验收规范》地方标准。
从汽轮机转子的毫米级对中到高空管道的安全吊装,从锅炉水冷壁的微观密封到电气设备的动态防护,卢修期在广西火电安装公司任职期间的创新实践,始终围绕"解决真问题、创造真价值"展开。这些工艺不仅让该公司在90年代承接了西南地区70%以上的大型火电机组安装项目,更培养出一批懂技术、敢突破的产业工人队伍。当问及成功的秘诀,这位老工程师常说:"创新不是刻意追求'新',而是把每个环节的'卡脖子'问题想深、做透。"这份扎根一线的务实精神,或许正是当下工程技术领域最需要的传承。